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2008-10-15
我厂生产使用的金切设备中,有一台海宁机床厂生产的M
1 故障原因分析
砂轮架主轴(磨削轮主轴)轴承研死的原因主要在两个方面:是润滑油泵送油油路的阻塞:第二是进入轴承油腔主油路的阻塞。这两个原因将直接导致进入轴承油腔的润滑油油量不足或油压不够而导致砂轮架主轴启动时轴承副发生研死故障。
送油油路的阻塞主要是在滤油器处。M
进入轴承油腔的油路阻塞主要是在薄膜反馈节流阀间隙处。间隙严重阻塞时,进入油腔的油量很少,油压很低,主轴不能很好地在轴承中浮起,若扳动磨削轮则转不动或很重,此时一旦启动磨削主轴则同样引起静压轴承副研死。
M
2 修复工艺
我们将砂轮主轴拆下后,发现故障主要在主轴前轴承,后轴承则无明显研死痕迹。首先我们用千分尺对主轴前轴颈进行精确测量,实际尺寸为?105-0.008
从拆下的主轴上可以看出,主轴轴颈表面没有太明显的伤痕,我们将主轴在C630-1车床上对主轴轴颈进行表面抛光,使其表面达到Ra0.8μm要求,抛光后对主轴轴颈进行重新测量,其尺寸为?105-0.010
检查轴承内孔,发现前轴承孔上有明显的摩擦痕迹,而主轴轴颈等通过检查其各项精度基本在允差范围内,排除了主轴超差因素。同时检查润滑油路发现油路堵塞严重。在主轴轴颈抛光达到要求的表面粗糙度后,对轴承内孔的修复则较为复杂,不易操作,精度不好保证。我们先根据主轴轴颈?105-0.010
用心棒检验内孔的优点是心棒较小,在研磨内孔时,可以随时测量,而主轴相对太大、太重,不易搬动。再则用心棒检测,避免了主轴不必要的磕碰伤。
在研磨轴承内孔时,要注意勤测量,反复修研,反复测量,直至达到各方面要求为止。应当注意的是,在修复研死的轴承孔时,决不能用刮刀刮削轴承内孔,这样极易使前、后轴承孔同轴度及所修轴承孔粗糙度超差,同时在所修轴承孔内面上留下因刮削而产生的坑洼,在设备修复运转时破坏主轴——轴承副压力区的建立。
在主轴轴颈、轴承孔修复完成后,需要对润滑油路的所有液压元件及油池进行彻底的清洗。特别是薄膜反馈节流阀应用干净煤油进行多次反复分解、清洗,在保证其原始间隙G0=
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